目標
解決鋼鐵企業聯軸器使用壽命短以及減少非正常停產造成的損失。
狀況
華東某大型鋼鐵集團第一軋鋼廠擁有粗、中、精軋機、飛剪、冷床等設備的聯軸器60多套,前期選用1#極壓鋰基脂,加脂周期短,消耗量大。由于第一軋鋼廠的連續、高強度生產,聯軸器的潤滑不良,磨損加劇,使用壽命短。不定時會產生因聯軸器損壞引起的停車現象,導致第一軋鋼廠不能完成生產任務,造成直接經濟損失。
解決方案
飛天技術工程師現場服務,通過和第一軋鋼廠設備部門溝通,針對聯軸器處于重負荷、高溫、潮濕的特點,推薦了具有以下優異性能的合成高溫防水潤滑脂:
(1) 優異的極壓性能,滿足重負荷和沖擊負荷機械設備的潤滑。
(2) 出色的高溫性能,高溫仍保持合適的稠度。
(3) 大量的水狀態下,潤滑自如。
(4) 防銹性能卓越,滿足設備的防護要求。
(5) 合適的粘度,利于集中供脂。
結果
在第一軋鋼廠設備部的配合下,對合成高溫防水潤滑脂和原用1#極壓鋰基脂上機對比試驗:
(1) 聯軸器潤滑得到明顯的改善,使用壽命是原來的3倍。
(2) 沒有因聯軸器潤滑不良造成的停機現象。
(3) 延長了聯軸器的加脂周期,減少了潤滑脂的消耗。
經濟效益測算
(1)減少了聯軸器的消耗數量。
(2)減少了因聯軸器損壞造成的停產損失。
(3)減少了潤滑脂的消耗量。
以上三方面每年為第一軋鋼廠節省費用212萬元。